近日,中化能源股份有限公司(以下简称“中化能源”)旗下中化泉州石化有限公司(以下简称“中化泉州石化”)常减压装置生产出合格产品——1月21日乙烯装置生产出合格产品,1月26日所有装置实现正常生产,标志着中化泉州石化自建厂以来最大规模的大检修任务圆满完成。
石油化工企业具有规模化、连续化、流程化的特点,为了实现长周期稳定、安全、环保和生产优化,停工检修是必要手段。根据装置的设计标准、法规要求等,一般3-4年需要安排开展一次全厂停工大检修,维护和改善设备性能,实施必要的技改技措项目。
自2018年初完成首次停工大检修后,中化泉州石化炼油装置已安稳运行了4年。为确保生产装置安稳长满优,2021年12月初,公司开展第二次停工大检修,同时对2020年9月投产的乙烯及炼油改扩建项目停工,进行设备消缺和相关填平补齐项目的施工,检修项目合计7428个。
克服了大检修时间紧、任务重、涉及范围广、安全风险大、环保要求高、疫情影响等困难,中化泉州石化提前统筹协调施工资源,保障物资供应,科学制定大检修管理手册、技术方案,加强组织领导、HSE管理、质量管控,在各方共同努力下大检修任务顺利完成。
安全检修“零事故”“零伤害”, 大检修工作,“安全”是红线,是底线,必须坚守。中化泉州石化组织63家施工单位共计1.4万人次进行培训,安排了50余场次现场实操训练与笔试,作业监护人合计取证2018人。同时强化职业卫生管理,24小时提供现场紧急救护服务,对含硫化氢等涉及高毒物料受限空间、高处作业、打磨作业、高压水清洗等环节开展个体防护监察。
绿色检修“零污染”。中化泉州石化持续开展VOCs的网格化监测和走航车检测,及时处置发现的问题,同时加强废水管理,优化污水处理流程,加强固废管理,统筹开展危险废物外委处置工作。
本次大检修实现了“零事故、零伤害、零污染、一次开车成功”的目标,完成了装置脱瓶颈、消除安全隐患、提高环保水平、提升装置效益提升等技改项目,提高了下一运行周期的产品质量,丰富了产品牌号,全面深度检修为下一个周期安稳长满优运行提供可靠保障。
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